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金屬加工液氣浮除油機

金屬加工液氣浮除油機是一種高效、節(jié)能、環(huán)保的除油設(shè)備,廣泛應(yīng)用于金屬加工、電鍍、涂裝等行業(yè)。下面將從設(shè)備型號、操作方法、案例分析和常見問題等方面進行詳細介紹。

一、設(shè)備型號詳解

金屬加工液氣浮除油機主要分為以下幾種型號:

1. XG-1000型:適用于處理1000升以下金屬加工液,除油效率高,操作簡便。

2. XG-2000型:適用于處理2000升以下金屬加工液,除油效果顯著,運行穩(wěn)定。

3. XG-3000型:適用于處理3000升以下金屬加工液,除油速度快,處理量大。

4. XG-5000型:適用于處理5000升以下金屬加工液,除油效果顯著,處理能力強。

5. XG-10000型:適用于處理10000升以下金屬加工液,除油效率高,處理量大。

以上型號可根據(jù)客戶實際需求進行選擇。

二、操作方法

1. 準備工作:將金屬加工液倒入設(shè)備,確保液面高于設(shè)備進液口。

2. 啟動設(shè)備:打開電源,啟動氣浮除油機。

3. 除油過程:設(shè)備開始運行,金屬加工液中的油污逐漸浮到液面,形成油膜。

4. 收集油污:定期清理浮到液面的油污,保持設(shè)備正常運行。

5. 停機:除油完成后,關(guān)閉電源,停止設(shè)備運行。

三、案例分析

金屬加工液氣浮除油機

金屬加工液氣浮除油機

1. 案例一:某電鍍廠使用XG-2000型金屬加工液氣浮除油機,處理量為2000升/小時。在使用過程中,發(fā)現(xiàn)除油效果不佳,油污去除不徹底。

分析:經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)設(shè)備進液口堵塞,導(dǎo)致液面低于進液口,影響除油效果。解決方法:清理進液口,確保液面高于進液口。

2. 案例二:某涂裝廠使用XG-3000型金屬加工液氣浮除油機,處理量為3000升/小時。在使用過程中,發(fā)現(xiàn)設(shè)備運行不穩(wěn)定,時有故障。

分析:經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)設(shè)備電機負荷過大,導(dǎo)致設(shè)備運行不穩(wěn)定。解決方法:更換功率更大的電機,確保設(shè)備運行穩(wěn)定。

3. 案例三:某金屬加工廠使用XG-5000型金屬加工液氣浮除油機,處理量為5000升/小時。在使用過程中,發(fā)現(xiàn)除油效果逐漸下降。

分析:經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)設(shè)備氣浮室內(nèi)的氣泡孔堵塞,導(dǎo)致氣泡量不足,影響除油效果。解決方法:清理氣泡孔,確保氣泡正常產(chǎn)生。

4. 案例四:某電鍍廠使用XG-1000型金屬加工液氣浮除油機,處理量為1000升/小時。在使用過程中,發(fā)現(xiàn)設(shè)備噪音較大。

分析:經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)設(shè)備軸承磨損嚴重,導(dǎo)致噪音增大。解決方法:更換軸承,降低設(shè)備噪音。

5. 案例五:某涂裝廠使用XG-10000型金屬加工液氣浮除油機,處理量為10000升/小時。在使用過程中,發(fā)現(xiàn)設(shè)備能耗較高。

分析:經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)設(shè)備電機效率較低,導(dǎo)致能耗較高。解決方法:更換高效電機,降低設(shè)備能耗。

四、常見問題問答

金屬加工液氣浮除油機

1. 問題:金屬加工液氣浮除油機的除油效果如何?

回答:金屬加工液氣浮除油機的除油效果顯著,能有效去除金屬加工液中的油污,提高加工液質(zhì)量。

2. 問題:金屬加工液氣浮除油機的處理量是多少?

金屬加工液氣浮除油機

回答:金屬加工液氣浮除油機的處理量根據(jù)型號不同而有所差異,具體可參考設(shè)備型號詳解。

3. 問題:金屬加工液氣浮除油機的操作方法是什么?

回答:金屬加工液氣浮除油機的操作方法包括準備工作、啟動設(shè)備、除油過程、收集油污和停機。

4. 問題:金屬加工液氣浮除油機有哪些型號?

回答:金屬加工液氣浮除油機主要有XG-1000型、XG-2000型、XG-3000型、XG-5000型和XG-10000型等型號。

5. 問題:金屬加工液氣浮除油機的維護保養(yǎng)方法有哪些?

回答:金屬加工液氣浮除油機的維護保養(yǎng)方法包括定期清理進液口、氣泡孔、軸承等,確保設(shè)備正常運行。定期檢查設(shè)備運行狀態(tài),發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

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